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    近日,ABB對一汽-大眾青島焊裝車間成功進行了改造升級。ABB為該車間提供了高質(zhì)量的改造方案,涉及主焊、側(cè)圍外板、四門、前后蓋、調(diào)整線,并在28天內(nèi)完成了突破性的集中改造,包括超過400臺機器人的調(diào)試、470多套夾具的安裝等,使原有產(chǎn)線成功升級,實現(xiàn)寶來、AU380和AU381三款車型隨機柔性生產(chǎn)。

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    這是ABB承接的來自一汽-大眾改造項目,涉及焊裝車間三分之二的區(qū)域。改造前,該工廠主要生產(chǎn)一汽-大眾寶來車型,為了融入新一代AU380和AU381兩款車型(一汽某知名品牌未上市新車型),一汽-大眾決定進行改造。這也是一汽-大眾首次在寶來車型生產(chǎn)線上融入AU車型,實現(xiàn)柔性生產(chǎn)。


此次改造工程并非易事,面臨著一系列挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一:改造時間短

    按照原定計劃,改造時間為36天,但由于寶來車型是大眾的熱銷車型,下半年交付量比原計劃有很大的提升,為了確保一汽-大眾青島工廠完成交付產(chǎn)量,ABB將改造時間縮短為28天。為確保項目按期完成,ABB設計團隊對各線的改造內(nèi)容進行了詳細到工位的梳理,形成了目視化、可直接指導拆裝的文件,并制定了詳細的班次工作計劃,匹配了超過460人的現(xiàn)場工作隊伍。

挑戰(zhàn)二:改造工程量大

    由于寶來車型與兩款AU車型具有很大差異,安裝團隊需要移動大量的原有生產(chǎn)設備,拆裝、吊裝等工作量巨大。為此,ABB現(xiàn)場安裝團隊提前兩天進場,同時確保改造物料提前就位,為改造進行了充分準備。在前期拆裝階段,ABB現(xiàn)場團隊分為兩班,24小時不間斷進行分區(qū)域、階梯式安裝,提前兩天完成了拆裝工作,使后續(xù)電氣調(diào)試得以提前開始。后期調(diào)試階段,ABB現(xiàn)場團隊白班配合一汽-大眾恢復寶來車型的生產(chǎn),夜班進行設備調(diào)試工作,實現(xiàn)三車型的共線生產(chǎn)。

挑戰(zhàn)三:改造難度大

    為了匹配新AU車型的生產(chǎn)工藝,原寶來車型主線、頂蓋和側(cè)圍的板材需要從熱鍍鋅鋼板更改為電鍍鋅鋼板。由于板材變化,涉及的所有沖壓來件的尺寸和表面也全部變化,激光釬焊需要改變釬焊方向。為此,ABB現(xiàn)場團隊采用分段式釬焊進行試驗,找到合理的激光釬焊匹配參數(shù),成功實現(xiàn)了對電鍍鋅鋼板的激光釬焊。

    此外,此次改造涉及的全部為外觀件,能否滿足新老車型的外觀質(zhì)量要求并按期實現(xiàn)量產(chǎn),是項目成功的關鍵。為此,ABB項目團隊與客戶共同成立了改造質(zhì)量優(yōu)化小組,將第一輪生產(chǎn)出來的零件送去質(zhì)檢,收到質(zhì)檢報告后,根據(jù)報告中的質(zhì)量問題快速分析原因,提出解決方案并立即驗證,確保滿足質(zhì)量要求。,ABB項目團隊成功實現(xiàn)了一汽-大眾新車型融入、老車型復產(chǎn)。


    此次改造對于一汽-大眾具有突破性的意義,是一汽-大眾首次在寶來車型生產(chǎn)線上融入AU車型。項目的成功實施,使一汽-大眾青島生產(chǎn)線的質(zhì)量標準大幅提升,從大眾標準升級為AU標準。同時,一汽-大眾青島將能夠根據(jù)市場需求,隨時調(diào)整每種車型的產(chǎn)量,提升了生產(chǎn)柔性,得以靈活應對市場變化。

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